本實(shí)用新型關(guān)乎空調(diào)機(jī)配套日用品技術(shù)領(lǐng)域,實(shí)際關(guān)乎一種冷凝水低溫蒸發(fā)器。背景技術(shù):當(dāng)前對機(jī)房散熱和機(jī)柜散熱用空調(diào)機(jī)產(chǎn)生的冷凝水是使用高溫?fù)]發(fā),高溫?fù)]發(fā)使用的加熱器多為大功率加熱棒,對應(yīng)的產(chǎn)生水蒸氣就會過多,與機(jī)柜內(nèi)電氣裝置(電子電子元件)觸及導(dǎo)致腐蝕,甚至引致觸電兇險;高溫?fù)]發(fā)還會存在干燒,干燒輕則破壞裝置,重則或許引起火警或人員傷害等安全**。cn,它包括上水盤、下水盤、掛片連接條、不銹鋼條柱、7型水份蒸發(fā)片和直角掛鉤。在上水盤和下水盤的后面用掛片連通條貼緊固定焊接,上水盤和下水盤前面用不銹鋼條柱支撐固定焊接。上水盤滲透孔的板底下安裝多個直角掛鉤;直角掛鉤中直掛7型水分蒸發(fā)片。當(dāng)空調(diào)機(jī)的冷凝水從冷凝水進(jìn)管流落到上水盤時,逐漸在上水盤累積的冷凝水,通過上水盤內(nèi)底板的滲透孔滲透究竟板下各片7型水份蒸發(fā)片的吸水布上,由于水份蒸發(fā)片的吸水布大面積的觸及空氣和室外溫度,將冷凝水迅速的揮發(fā)到空間,化解了空調(diào)機(jī)冷凝水滴落的疑問,但時間過長,吸水布的吸水量有限,不能滿足要求。技術(shù)實(shí)現(xiàn)元素:針對現(xiàn)有技術(shù)的欠缺,本實(shí)用新型提供一種冷凝水低溫蒸發(fā)器,化解冷凝器高功率、高溫?fù)]發(fā)時水蒸氣過多引致裝置腐蝕的疑問。真空脫氣技術(shù)有效去除了溶液中的溶解氧,防止氧化反應(yīng)發(fā)生,保障了處理物料的穩(wěn)定性。廣州降壓式低溫蒸發(fā)器維修
實(shí)施例1本實(shí)用新型提供一種冷凝水低溫蒸發(fā)器,包括隔離器皿1、設(shè)立在隔離器皿1內(nèi)的蓄水器皿2、設(shè)立在蓄水器皿2底部的低溫加熱片3、設(shè)立在蓄水器皿2側(cè)邊的控制系統(tǒng)4;所述控制系統(tǒng)4包括電路主板41、與電路主板41連接的數(shù)顯控制器42;所述電路主板41經(jīng)數(shù)顯控制器42與低溫加熱片3連通;電路主板41控制低溫加熱片3的加熱時長和加熱溫度;數(shù)顯控制器42實(shí)時監(jiān)控低溫加熱片3的溫度、加熱時長及蓄水器皿內(nèi)的水位是不是及格等;所述蓄水器皿2內(nèi)設(shè)立有上限水位感應(yīng)器51和下限水位感應(yīng)器52;所述上限水位感應(yīng)器51和下限水位感應(yīng)器52與電路主板41相連接;所述隔離器皿1包括***側(cè)面11、第二側(cè)面12、第三側(cè)面13、第四側(cè)面14、第五側(cè)面15、第六側(cè)面16、第七側(cè)面17和第八側(cè)面18;所述隔離器皿1***側(cè)面11設(shè)立有冷凝水進(jìn)口111、安裝孔一112和排汽孔113;所述排汽孔113截面呈沙漏型,為了增大氣體排出口面積,也為了使部分冷凝的液體觸及后回流;所述排汽孔113呈規(guī)范橫向和豎向排列,準(zhǔn)則排布實(shí)現(xiàn)很大程度的排汽和接收冷凝液體;在排汽孔113圍成的矩形中心設(shè)立有冷凝水進(jìn)口111;所述安裝孔一112設(shè)立在排汽孔113區(qū)域的**;所述蓄水器皿2的上口部的兩側(cè)設(shè)立有枝耳21。汕尾小型低溫蒸發(fā)器產(chǎn)品介紹鋰電池回收領(lǐng)域借助低溫蒸發(fā)器分離電解液溶劑,實(shí)現(xiàn)了碳酸酯類物質(zhì)的高效回收與資源再利用。
03節(jié)能占地面積小,運(yùn)行成本低,物理性處理裝置實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。04應(yīng)用·領(lǐng)域低溫蒸發(fā)器廢水回收設(shè)備處理流程案例·分享岐川水處理節(jié)能設(shè)備一站式配套供應(yīng)商常熟某有機(jī)污泥減量項(xiàng)目污泥委外處理量:180噸/月,污泥含水率85%。委外運(yùn)出費(fèi)用:5000元/噸。一、委外費(fèi)用約180噸/月×5000元/噸=900000元/月二、經(jīng)NRS-S污泥減量設(shè)備處理后降低為:180*()/()=每月委外費(fèi)用為:*5000元/T=192500元三、節(jié)省委外處理費(fèi)用:900000元/月-192500元/月=707500元/月707500元/月*12月=8490000元/年成本降低效益為707500/900000=昆山某企業(yè)處理前:綜合處理費(fèi):5000元/噸。350噸/月*1700=595,000元處理后:綜合處理費(fèi):105噸/月*3000=315,000元每年可節(jié)省費(fèi)用:(495,000-315,000)*12=280,000元/年河南鄭州某企業(yè)處理前:綜合處理費(fèi):300噸/月*1650=495000元處理后:綜合處理費(fèi):300噸/月*1050=315000元每年可節(jié)省費(fèi)用:(495000-315000)*12=2160000元/年河南鄭州某企業(yè)處理前:綜合處理費(fèi):300噸/月*1650=495000元處理后:綜合處理費(fèi):300噸/月*1200=360000元每年可節(jié)省費(fèi)用:。
制革廢水鉻鞣劑的回收再生制革行業(yè)鉻鞣廢水(Cr3?>3,000mg/L)傳統(tǒng)處理方式為加堿沉淀,鉻回收率*60%。低溫蒸發(fā)器可實(shí)現(xiàn)“濃縮+還原”高效回收。某制革廠設(shè)備在40℃下蒸發(fā),將廢水濃縮10倍(Cr3?>30,000mg/L),投加SO?(還原劑)將Cr3?還原為Cr2?(毒性降低90%),再調(diào)節(jié)pH至2-3使Cr(OH)?沉淀。設(shè)備配備的ORP監(jiān)測儀(量程-1,000~1,000mV)控制還原終點(diǎn),確保Cr2?轉(zhuǎn)化率>99%。沉淀污泥經(jīng)脫水后(含水率<60%)送冶煉廠回收金屬鉻。該工藝使鉻回收率從60%提升至95%,年減少鉻排放20噸,符合《制革及毛皮加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB30486-2013)。 低溫蒸發(fā)器在工業(yè)生產(chǎn)中有助于節(jié)能減排。
產(chǎn)品介紹岐川結(jié)晶器分為:岐川蒸發(fā)結(jié)晶器,岐川強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)結(jié)晶器,岐川連續(xù)冷卻結(jié)晶器等;岐川型蒸發(fā)結(jié)晶器即導(dǎo)流筒-擋板蒸發(fā)結(jié)晶器,是一種**率的結(jié)晶設(shè)備,整套機(jī)組可設(shè)計(jì)自動化PLC控制物料溫度、流速、攪拌速度等,其獨(dú)特的結(jié)構(gòu)和工作原理決定了它具有傳熱效率高、配置簡單、操作控制方便、操作環(huán)境好等特點(diǎn),***適用于化工、醫(yī)*、農(nóng)*等行業(yè)的結(jié)晶作業(yè)?,F(xiàn)生產(chǎn)制造設(shè)備處理量1000~50000kg/h,共十種型號的系列產(chǎn)品,可根據(jù)用戶的需要提供與之相配套的各種輔助設(shè)備。工作原理岐川蒸發(fā)結(jié)晶器即導(dǎo)流筒加擋板蒸發(fā)結(jié)晶器,是一種細(xì)晶漿循環(huán)式結(jié)晶器。器下部接有淘析柱,器內(nèi)設(shè)有導(dǎo)流筒和筒形擋板,操作時熱飽和料液連續(xù)加到循環(huán)管下部,與循環(huán)管內(nèi)夾帶有小晶體的母液混合后泵送至加熱器。加熱后的溶液在導(dǎo)流筒底部附近流入結(jié)晶器,并由緩慢轉(zhuǎn)動的螺旋槳沿導(dǎo)流筒送至液面。溶液在液面蒸發(fā)冷卻,達(dá)到過飽和狀態(tài),其中部分溶質(zhì)在懸浮的顆粒表面沉積,使晶體長大。在環(huán)形擋板**還設(shè)有一個沉降區(qū)。在沉降區(qū)內(nèi)大顆粒沉降,而小顆粒則隨母液進(jìn)入循環(huán)管并受熱溶解。晶體于結(jié)晶器底部沉入淘析柱。為使結(jié)晶產(chǎn)品的粒度盡量均勻,將沉降區(qū)來的部分母液加到淘析柱底部,利用水力分級的作用。設(shè)備的運(yùn)行穩(wěn)定性強(qiáng),故障發(fā)生率低。汕尾冷庫低溫蒸發(fā)器拆裝
磁懸浮軸承技術(shù)的蒸汽壓縮機(jī)降低了機(jī)械磨損和能耗,延長了設(shè)備使用壽命,提升了運(yùn)行可靠性。廣州降壓式低溫蒸發(fā)器維修
實(shí)驗(yàn)室廢液的微量污染物去除高校、科研院所實(shí)驗(yàn)室廢液(含重金屬、有機(jī)物)種類復(fù)雜、濃度低(通常<1,000mg/L),低溫蒸發(fā)器可實(shí)現(xiàn)“精細(xì)收集+無害化”。某實(shí)驗(yàn)室設(shè)備配備多通道進(jìn)樣系統(tǒng)(單通道處理量500mL/日),針對含Cr??、Pb2?的廢液,在30℃下蒸發(fā),重金屬隨濃縮液沉淀(去除率>99%),蒸餾水經(jīng)檢測(GB8978-1996)達(dá)標(biāo)后排放。設(shè)備內(nèi)置的RFID識別模塊自動匹配處理程序(如酸性廢液加堿中和至pH7),避免人工操作誤差。關(guān)鍵創(chuàng)新為“微量蒸發(fā)”技術(shù)(處理量),通過降低蒸發(fā)罐體積(*3)減少試劑殘留。該設(shè)備年處理實(shí)驗(yàn)室廢液20噸,危廢產(chǎn)生量下降70%,解決了科研機(jī)構(gòu)廢液處理的“***一公里”難題。 廣州降壓式低溫蒸發(fā)器維修