在給料量穩(wěn)定,風(fēng)水量使用適當(dāng),分層效果好的情況下,產(chǎn)品的終結(jié)果就取決于產(chǎn)品的排放制度。正確地排料是保證產(chǎn)品質(zhì)量的一項重要因素之一。主選一段排料量不可過大或過小,如果排放量過大,就會增加煤在矸石中的損失,并使床層過薄,致使床層紊亂而不利于分選;如果排放量過小,容易使床層增厚,用同樣的風(fēng)水量床層跳不起來,松散度小,因此,物料也就不能很好地得到分選,使大塊煤混雜在矸石中,同時又使部分細矸混入精煤中,既影響產(chǎn)品質(zhì)量又增加了損失;再者,排料不及時,往往也易堆煤。在這種情況下,有時不得不驟然大排矸石。一段矸石排放量不當(dāng),不但會增加煤在矸石中的損失量,而且影響二段的床層分選。在一段排放量良好的情況下,二段的排放量應(yīng)盡量穩(wěn)定。主選機二段排放中煤的數(shù)量和質(zhì)量,不但影響本機精煤產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)率,而且還直接影響再選機的入料量和入料的性質(zhì)。總之,在排放中注意一、二段之間的合理協(xié)調(diào)。跳汰機的分選效果受到原煤性質(zhì)、操作參數(shù)和設(shè)備狀況等多種因素的影響。國產(chǎn)跳汰機
打開電磁閥前的球閥,關(guān)閉高壓風(fēng)放風(fēng)閥門;高壓風(fēng)進入氣缸,確認各滑動風(fēng)閥處于關(guān)閉狀態(tài);4)、啟動電磁閥,滑動風(fēng)閥開始工作;調(diào)整減壓閥,使高壓風(fēng)為0.3—0.4Mp;調(diào)整油霧器給油量,大約1分鐘3—4滴;調(diào)整氣缸緩沖,使風(fēng)閥動作迅速,且不撞缸;連續(xù)運轉(zhuǎn)4小時,觀察風(fēng)閥系統(tǒng)工作狀態(tài);4.3試運排料裝置1)、盤動排料輪,應(yīng)輕松自如;如有卡阻現(xiàn)象,應(yīng)進行調(diào)整;2)、短時啟動排料裝置,確認排料輪轉(zhuǎn)向的正確性;排料輪轉(zhuǎn)向如下圖所示:如反向,調(diào)整電機接線。排料輪轉(zhuǎn)向示意圖山西精密跳汰機廠家直銷跳汰機的運行效率直接影響煤炭產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量。
跳汰機由機體1、風(fēng)閥2、篩板6、排料裝置4、5和排矸道8、排中煤道7等部分組成。機體由縱向分隔板9分為空氣室和跳汰室,兩室的下部相通??諝馐疑喜棵荛],設(shè)有特制風(fēng)閥,風(fēng)閥的作用是將壓縮空氣交替地給入空氣室中,同時按一定的規(guī)律將空氣室中的壓縮空氣排出室外。當(dāng)給入壓縮空氣時,跳汰室中的水上升;待空氣室的壓縮空氣排出時,跳汰室中的水位又自動下降,因此,推動跳汰室水面上下運動形成脈動水流10,如改變給入的壓縮空氣量時,可以調(diào)節(jié)跳汰機中的水流沖程,改變風(fēng)閥的運動速度也可調(diào)節(jié)水流脈動的頻率。頂水從空氣室下部頂水進水管13進入以改變跳汰機水流運動特性,并在跳汰室中形成水平流,便于運輸物料,同時使物料在跳汰室中進行松散和分層。跳汰機中的沖水是從機頭與原料煤一起給入的。原料煤在跳汰機中經(jīng)分層得到分選后,在矸石段和段中煤段的重產(chǎn)物矸石、中煤,分別經(jīng)各段末端的排料裝置排到各自的排料道,并與透篩的小顆粒重產(chǎn)物一塊排到各自的排料口,再經(jīng)與機體密封的脫水斗子提升機排出。輕產(chǎn)物(精煤)自溢流口排出機體。
跳汰機入料性質(zhì)的波動及給料量的變化,對跳汰機的工藝效果都有直接的影響。因此,所謂控制給料,是指入料性質(zhì)變化的波動盡量小,即給入跳汰機的原料應(yīng)均質(zhì)化;再有,給料速度也需均勻,不可忽多忽少。對于選煤廠,它可能分選幾個礦井的原煤,或者分選性質(zhì)相差較大的幾個煤層的原煤,應(yīng)采取措施實現(xiàn)入選原煤均質(zhì)化,即配煤入選。這不但有利于用戶質(zhì)量指標(biāo)的標(biāo)準化,也有利于選煤廠入選原煤的水分、粒度及含矸量等原煤特征的標(biāo)準化。對于跳汰機,控制好入料的質(zhì)量、數(shù)量,可以保證分選過程的穩(wěn)定性,減少設(shè)備過載或負荷不足的現(xiàn)象,提高分選效率,降低煤在矸石中的損失。另外,各種配煤組分,按一定比例摻混,可提高經(jīng)濟效益。跳汰機是礦石分選過程中的重要設(shè)備,能夠有效實現(xiàn)礦物的物理分離。
采用多室共用數(shù)控風(fēng)閥技術(shù)。性能表采用錐形滑閥,工作可靠,故障率降低70%,能耗小,可滿足不同媒質(zhì)的分選需要,提高處理能力20%以上。結(jié)構(gòu)更加合理,便于運輸和安裝,設(shè)備載荷減小30%。功率降低70%以上。1850~1864年逐步將圓形活塞改為矩形活塞,跳汰機的機底也由過去的平底發(fā)展成為半圓形和角錐形。1875年出現(xiàn)縱向排料的兩段人工床層跳汰機,洗選<10mm級末煤。這種跳汰機不設(shè)排料閘門,全靠人工床層透篩排料。1878年開始采用差傳動機構(gòu)的活塞跳汰機,突破傳統(tǒng)的洗水脈動正弦周期,出現(xiàn)非對稱周期?;钊瓩C的跳汰周期調(diào)整困難,對原煤性質(zhì)變化適應(yīng)能力差。另外運動部件磨損較嚴重,往往導(dǎo)致洗選效果下降,發(fā)展受到限制。但由于這種跳汰機結(jié)構(gòu)簡單,易于掌握,因此仍有采用。對跳汰機結(jié)構(gòu)來說,具有意義的是1891~1892年出現(xiàn)的鮑姆跳汰機即無活塞跳汰機。它將跳汰機洗水脈動方式有機械產(chǎn)生的脈沖改為壓縮空氣產(chǎn)生的脈沖,這樣不僅有利于擴大跳汰機分選面積,而且洗水脈動參數(shù)也易于調(diào)整,給跳汰機的操作提供了方便,同時對于提高跳汰機的處理能力和改善分層效果創(chuàng)造了有利條件。跳汰機的操作人員需要具備一定的專業(yè)知識和技能,以確保設(shè)備的正常運行和高效分選。山西精密跳汰機廠家直銷
跳汰機作為選煤工藝中的關(guān)鍵設(shè)備,其性能和穩(wěn)定性直接影響到整個選煤流程的效率和質(zhì)量。國產(chǎn)跳汰機
啟動排料裝置,連續(xù)運轉(zhuǎn)4小時,注意電機溫升;4.4傳感器調(diào)試1)、啟動滑動風(fēng)閥及排料裝置;2)、調(diào)方向:緩慢提起浮標(biāo),觀察柜排料單元(“一段排料”、“二段排料”)中“輸入”的變化趨勢,應(yīng)為增大趨勢,否則調(diào)換傳感器電位器兩極接線;3)、調(diào)零:將浮標(biāo)置于點位置,調(diào)整傳感器與傳動機構(gòu)的相對位置(角度),使排料單元“輸入”略大于0。1)、調(diào)整水閘門開度,五個分水閘門開度自跳汰機給料端至排料段依次減小;2)、打開總水門向跳汰機內(nèi)注水;觀察排料輪盤根是否漏水,如漏水請壓緊盤根蓋;觀察跳汰機結(jié)合面是否漏水,如漏水應(yīng)緊固螺栓。國產(chǎn)跳汰機